摘要:在中成藥的高濃生產(chǎn)提取過程中,生產(chǎn)工藝產(chǎn)生大量的度中廢水,造成環(huán)境污染,藥廢使得中成藥產(chǎn)業(yè)的水處發(fā)展受到制約。因?yàn)橹谐伤幍睦砉どa(chǎn)廢水,與其它類的程設(shè)工業(yè)污水、廢水在水質(zhì)和污染物成分方面有很大的高濃差異,采用常規(guī)的度中厭氧—好氧法等技術(shù)進(jìn)行處理,效果不好,藥廢很難達(dá)標(biāo)。水處重慶太極集團(tuán)地處長江與烏江交匯處,理工為保護(hù)環(huán)境,程設(shè)減少向三峽庫區(qū)水體排放污染物,高濃對國光制藥廠中藥生產(chǎn)廢水進(jìn)行處理,度中要求達(dá)到GB8978-1996一級標(biāo)準(zhǔn)。藥廢
關(guān)鍵詞:中藥廢水 二相厭氧 接觸氧化
在中成藥的生產(chǎn)提取過程中,生產(chǎn)工藝產(chǎn)生大量的廢水,造成環(huán)境污染,使得中成藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到制約。因?yàn)橹谐伤幍纳a(chǎn)廢水,與其它類的工業(yè)污水、廢水在水質(zhì)和污染物成分方面有很大的差異,采用常規(guī)的—好氧法等技術(shù)進(jìn)行處理,效果不好,很難達(dá)標(biāo)。重慶太極集團(tuán)地處長江與烏江交匯處,為保護(hù)環(huán)境,減少向三峽庫區(qū)水體排放污染物,對國光制藥廠中藥生產(chǎn)廢水進(jìn)行處理,要求達(dá)到GB8978-1996一級標(biāo)準(zhǔn)。
1 工程基本情況簡介
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前中成藥的生產(chǎn)大都采用水溶法,水溶法的生產(chǎn)過程主要包括洗藥、煮提和制劑三個步驟。因此,廢水主要來自原料的洗滌水、原藥煎汁殘液和地表面的沖洗水。
經(jīng)成分分析,中成藥生產(chǎn)廢水中主要含有各種天然有機(jī)污染物,主要成分有糖類、甙類、蒽醌、木質(zhì)素、生物堿、鞣質(zhì)、蛋白質(zhì)、色素及它們的水解產(chǎn)物。廢水中污染物含量程度見表1。廢水中水質(zhì)水量變化系數(shù)較大,其中,CODcr最高可達(dá)20000mg/L,BOD5最高可達(dá)8000mg/L。
本次處理工程是重慶太極集團(tuán)的的生產(chǎn)廢水處理工程,設(shè)計(jì)處理能力為:150m3/d,其污染物的含量和控制標(biāo)準(zhǔn)見表1。
表1 廢水的污染狀況及執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)
Tab1 Pollution Matter Content of Wastewater
序 號 | 污 染 物 | 平均含量 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
1 | CODcr(mg/L) | 6000 | 100 |
2 | BOD5(mg/L) | 2700 | 20 |
3 | SS(mg/L) | 310 | 70 |
4 | NH3-N(mg/L) | 21 | -- |
5 | TP (mg/L) | 15 | -- |
6 | pH | 6 | 6~9 |
2 工程主體工藝流程確定
在工藝流程確定的過程中,主要考慮以下幾條原則:
(1)中藥生產(chǎn)廢水含有機(jī)質(zhì)多,濃度、色度高,同時本工程中廢水排放要求較高。
(2)中藥生產(chǎn)廢水可生化性較好,易于生物降解。
(3)本工程要求低運(yùn)行成本。
根據(jù)上述原則,確定采用圖1所示的處理工藝流程。
圖1 高濃度中藥廢水處理工藝流程圖
Fig1 Technics Process of CTM Wstewater Treatment
生產(chǎn)工藝廢水通過格柵池進(jìn)入污水處理段調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,在絮凝劑的作用下,去除廢水中的懸浮物和膠體物質(zhì)等污染物,降低后續(xù)處理單元的工作負(fù)荷。經(jīng)泵定量提升進(jìn)入二相反應(yīng)器,在微生物的作用下,將廢水中的各種復(fù)雜有機(jī)物分解轉(zhuǎn)化成小分子有機(jī)物,甲烷和二氧化碳等物質(zhì),剩余污泥進(jìn)入污泥沉淀池。消化后的廢水再進(jìn)入接觸氧化池,與附著在生物填料上的好氧微生物的進(jìn)一步作用,去除剩余的有機(jī)物,部分隨水流帶出的懸浮物在斜管沉淀池中得以沉淀出來,出水再經(jīng)過生物陶粒反應(yīng)器(BAF曝氣生物濾池)后廢水達(dá)標(biāo)排放。調(diào)節(jié)池、接觸池、接觸氧化池及沉淀池的剩余污泥通過污泥泵進(jìn)入污泥儲存池,加入絮凝劑后,經(jīng)過板框壓濾機(jī)脫水處理后運(yùn)走。濾液回流到調(diào)節(jié)池進(jìn)行循環(huán)處理。具體分為如下三個階段:
1)廢水物理處理階段。廢水流經(jīng)細(xì)隔柵池,有效去除細(xì)小纖維素等不容性懸浮物,減輕后續(xù)生化處理的負(fù)荷;同時,考慮到中成藥生產(chǎn)廢水排放的不連續(xù)和水質(zhì)變化大的特點(diǎn),在細(xì)隔柵池的后面設(shè)置了一個調(diào)節(jié)池,以均衡水質(zhì)水量,便于后續(xù)的處理。
2)廢水生化處理階段。經(jīng)物理處理后的廢水,先流入二相反應(yīng)器中,進(jìn)行反應(yīng)處理。在廢水中 ,含有許多有機(jī)物都是從植物中帶來的 ,例如單寧、甙類、蒽醌、生物堿等。這類有機(jī)污染物結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜 ,不宜生物降解。
水解酸化階段作為不完全過程 ,并沒有直接降低廢水中CODCr及BOD5,而是使廢水中結(jié)構(gòu)復(fù)雜的大分子有機(jī)物降解轉(zhuǎn)變成結(jié)構(gòu)簡單的小分子有機(jī)物 ,使它們易于生物降解。同進(jìn)水相比 ,水解酸化階段其CODcr并沒有降低 ,而是pH值降低 ,揮發(fā)有機(jī)酸升高 ,BOD5/CODcr值提高。因此 ,二相工藝的引入 ,使廢水中難降解的污染物變?yōu)橐捉到獾奈廴疚?,改變了廢水的可生化性 ,為后續(xù)好氧生物降解提供了保證。在這一過程中,采用了自行設(shè)計(jì)的二相器。在設(shè)計(jì)中利用了水力自流作用,使廢水進(jìn)出反應(yīng)器時,無需外加動力。
采用二相—好氧組合工藝處理高濃度中藥有機(jī)廢水 ,要保證最后出水水質(zhì) ,仍是好氧階段起決定性的作用。在該項(xiàng)工程中 , 好氧處理采用了接觸氧化法,選用了供氧能力大、氧利用效率高的導(dǎo)流式機(jī)械曝氣機(jī)進(jìn)行階段曝氣,曝氣機(jī)的開啟與停止,均是根據(jù)廢水中的DO濃度自動實(shí)行在線控制,取得良好效果。通過現(xiàn)場測定 ,曝氣池內(nèi)殘余溶解氧在 1.5~ 2.5mg/l之間。
為確保出水水質(zhì),經(jīng)二沉后的廢水再經(jīng)過生物陶粒反應(yīng)器(BAF曝氣生物濾池)深度處理后達(dá)標(biāo)排放。
3)二沉階段。向好氧反應(yīng)器處理排出的廢水中投入微量絮凝劑,使廢水中的懸浮物在絮凝劑的作用下,經(jīng)斜管填料進(jìn)行最后沉淀。