摘要:目前,鍋爐廢氣濕式處理后的脫硫廢水排放,大多企業(yè)都沒有采取有效治理的措施,甚至直接排放.廢氣治理了,但沒有考慮到所產(chǎn)生的廢水卻造成了二次污染。本文從污染物及治理工藝等方面進(jìn)行了詳盡介紹.希望能給有關(guān)企業(yè)提供借鑒。廢水
關(guān)鍵詞:脫硫廢水 強(qiáng)制供氣 化學(xué)氧化
一 工程概況
自從珠海醋酸纖維有限公司上了兩套脫硫系統(tǒng)后,處理由于脫硫廢水的工程水量大大增加,使得珠海醋酸纖維有限公司總排水的技術(shù)介紹cr超標(biāo),有時(shí)高達(dá)數(shù)百mg/L以上。脫硫究其原因,廢水主要是處理從脫硫塔出來的廢水中含有亞硫酸鹽及亞硝酸鹽等還原性無機(jī)物所致。
我公司對(duì)珠海醋酸纖維有限公司的工程脫硫廢水水質(zhì)情況自2003年3月至5月連續(xù)三個(gè)月取樣分析與研究,做了大量的技術(shù)介紹有針對(duì)性的選擇合適的處理方法與工藝,并進(jìn)行大量的脫硫有針對(duì)性的試驗(yàn)及現(xiàn)場試驗(yàn)。
珠海醋酸纖維有限公司通過工程招標(biāo)的廢水形式,對(duì)多家環(huán)保公司所作技術(shù)方案及經(jīng)濟(jì)評(píng)估后,處理最終采納我公司處理技術(shù)。工程工程從2003年12月開始動(dòng)工,技術(shù)介紹2004年5月安裝完畢并開始試運(yùn)行,并于8月份通過環(huán)保驗(yàn)收。
二 進(jìn)、出水水質(zhì)
1 進(jìn)水水質(zhì)
脫硫廢水進(jìn)水水質(zhì):Cr≤1500mg/L。
設(shè)計(jì)處理水量為288m3/d;
一天按24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行,小時(shí)平均處理水量12.0m3/h。
2 出水水質(zhì)要求
根據(jù)珠海醋酸纖維有限公司要求,脫硫廢水經(jīng)處理后,排水水質(zhì)指標(biāo)執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
處理后出水水質(zhì):Cr含量≤60mg/L。
三 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)比較及工藝確定
1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)比較
表1是我公司對(duì)針珠海醋酸纖維有限公司的脫硫廢水在2003年5月份所做部分針對(duì)性試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
表1:五月份部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)
日期 | 水樣 | 原水cr(mg/L) | 處理后(mg/L) | 去除率 | 備注 |
5.6 | 脫硫廢水 | 309.504 | 103.17 | 66.7 | 投加C藥 |
5.6 | 脫硫廢水 | 309.504 | 87.30 | 71.8 | 投加B藥 |
5.6 | 脫硫廢水 | 309.504 | 309.504 | / | 投加漂白粉 |
5.6 | 脫硫廢水 | 309.504 | 15.87 | 94.87 | 投加高錳酸鉀,引起色度加深 |
5.6 | 脫硫廢水 | 309.504 | 7.94 | 97.43 | 投加A藥 |
5.8 | 脫硫廢水 | 412.06 | 140.20 | 65.97 | 投加A藥+供氣30min |
5.8 | 脫硫廢水 | 412.06 | 18.69 | 95.46 | 投加A藥+供氣90min |
5.8 | 脫硫廢水 | 412.06 | 47.57 | 88.45 | 投加A藥+供氣90min |
5.8 | 脫硫廢水 | 412.06 | 61.17 | 85.15 | 投加A藥+供氣60min |
5.8 | 脫硫廢水 | 412.06 | 12.74 | 96.90 | 投加A藥+供氣60min |
5.12 | 脫硫廢水 | 446.49 | 22.09 | 95.00 | 投加A藥+供氣90min |
說明:A藥劑-----DL-YJ04型藥劑(催化劑)。
以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)說明我們所選用的A、B、C及高錳酸鉀等四種藥劑對(duì)脫硫廢水均有較好地去除效果,而漂白粉幾乎沒有效果,但高錳酸鉀一方面引起廢水的色度增加很多,另一方面,其價(jià)格高,不經(jīng)濟(jì)。而A、B、C兩種藥劑,由我公司自三月份以來所做的試驗(yàn)結(jié)果來看,B、C兩種藥劑不經(jīng)濟(jì),因而我公司針對(duì)A藥進(jìn)行全面地有針對(duì)性的試驗(yàn)與分析。試驗(yàn)結(jié)果表明,通過在強(qiáng)制供氣的條件下,可減少A藥劑的投加量。
如果采用A藥劑+強(qiáng)制供氣時(shí),對(duì)脫硫廢水的cr去除率均在85%以上。
表2是5月14日在珠海醋酸纖維有限公司現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果,采用的處理方法是:A藥劑+強(qiáng)制供氣。A藥投加量為10mg/L。強(qiáng)制供氣氣水比約為10:1。
表2:5月14日珠海醋酸纖維有限公司現(xiàn)場試驗(yàn)
項(xiàng)目 | 原水cr(mg/L) | 處理后cr(mg/L) | 去除率% |
脫硫廢水 | 782.30 | 25.79 | 96.7 |
782.30 | 37.80 | 95.1 | |
782.30 | 31.68 | 95.9 | |
原水PH值 | 處理后PH | - | |
9-10 | 2.5~3 | - |
表2試驗(yàn)結(jié)果表明:
A藥劑(DL-YJ04型藥劑)與采用強(qiáng)制供氣的條件下,對(duì)脫硫廢水有明顯的處理效果。A藥劑在反應(yīng)過程過程中只作為催化劑用途,目的在于加速空氣中氧氣與廢水中還原性物質(zhì)的反應(yīng)速度,其本身并沒有參與氧化還原反應(yīng)過程。
處理后的水樣中沒有沉淀物;廢水的色度、SS均沒有明顯增加,但 pH值降低,酸性增強(qiáng)。原因是因?yàn)槊摿驈U水在催化氧化處理后亞硫酸鹽等被氧化成其對(duì)應(yīng)正酸所致。后加入碳酸鈉中和至6~9,廢水中cr并沒有再發(fā)生變化,可完全達(dá)標(biāo)排放。
2 工藝確定
由于珠海醋酸纖維有限公司脫硫廢水的cr主要為無機(jī)物(亞硫酸鹽、亞硝酸鹽等)引起的cr變化,為此我公司進(jìn)行有針對(duì)性的試驗(yàn)與研究,通過分析與比較,選用適合的化學(xué)藥劑及其投加量,同時(shí)采用多種處理方法相結(jié)合,經(jīng)過多次反復(fù)試驗(yàn)研究,其cr的去除效果均在95%以上。因此,針對(duì)珠海醋酸纖維有限公司脫硫廢水采用我公司這套處理工藝是十分有效的,而且在降解cr的過程中無污泥產(chǎn)生。
具體工藝流程如下:
四 工藝設(shè)計(jì)參數(shù)
1 廢水集水池 有效容積40m3,水力停留時(shí)間3.3h。池底安裝穿孔管對(duì)脫硫廢水進(jìn)行預(yù),增加水中溶解氧。因脫硫廢水排出時(shí)溫度較高,故采用不銹鋼穿孔管。采用不銹鋼自吸泵將廢水提升至化學(xué)氧化池,設(shè)高低液位控制。
2 化學(xué)氧化池 有效容積50m3,水力停留時(shí)間4.2h。利用水泵葉輪高速運(yùn)轉(zhuǎn)之特性,藥劑投加方式為泵前投加方式,使催化劑與廢水充分混合。化學(xué)氧化池進(jìn)水方式采用豐字形穿孔管布水方式,出水設(shè)置三角鋸齒形集水堰。由于脫硫廢水的水溫很高,因此在化學(xué)氧化過程中,強(qiáng)制供氣不能采用常規(guī)的供氣形式,以防止設(shè)備運(yùn)行不正常,及運(yùn)行中設(shè)備損壞,故在本設(shè)計(jì)中,強(qiáng)制供氣采用羅茨鼓風(fēng)機(jī)供氣,采用剛玉微孔器,一方面可增加化學(xué)反應(yīng)的攪拌充分,另一方面其耐溫耐熱性能好,可防止運(yùn)行中產(chǎn)生故障。
3 中和反應(yīng)池 有效容積50m3,共兩個(gè),兩池交替運(yùn)行,單池水力停留時(shí)間4.0h。池底安裝剛玉器進(jìn)行攪拌。碳酸鈉溶液投加位置為化學(xué)氧化池集水堰處,利用水流自混合特性,控制藥劑投加量,可使廢水PH控制于7~8范圍。池底安裝豐字形集水管,有利于廢水均質(zhì)提升至砂濾床。池中設(shè)置高中低三級(jí)液位控制器。廢水提升泵采用不銹鋼自吸泵。
4 砂濾床 原水水質(zhì)SS發(fā)生變化時(shí),可啟動(dòng)砂濾床對(duì)出水進(jìn)行過濾,保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。砂濾床濾速為6m/h,濾層高度為2.5m。床體為碳鋼圓筒結(jié)構(gòu)型式,內(nèi)襯防腐層。